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昔日环保困难户,今朝节能排头兵,“飞亚印染”每台设备都节水

2017-07-14 编辑:


由绍兴飞亚印染有限公司主持研发的“针织物全流程平幅染整技术”,日前通过国家科技部评审,纳入国家“十三五”重点研发计划。这是我省印染行业首个纳入国家“十三五”计划的项目。 

位于袍江开发区的“飞亚印染”建于2001年。由于设备老旧等原因,这家企业的环保压力较大。2014年,裘建荣收购并执掌“飞亚印染”后,一个问题让他困扰:污水处理池越建越大,处理工艺越来越先进,但排污指标总是不够用。2015年6月,他率团队赴上海参加全国印染机械展销会,一位德国氧漂机专家关于节水的观点让他开了窍。 


回到公司后,裘建荣请工程师将所有耗水设备列出清单,针对耗水大户逐一比对国际先进设备,挖掘改造提升的可能性。日均用水高达1300吨的卷染车间,成为首个提升改造对象。 


“飞亚印染”管技术的副总经理王战亚是全国染整工程学会副主任,他坦言从事印染行业几十年,这样的创新课题是第一次碰到。不过,公司成立科研团队后,用了整整一个月时间,就从设备里“揪”出了106个耗水问题。以问题为导向,“飞亚印染”联合国内一家知名机械公司,一步步试验、改造。一年后,国内首台粘胶类低张力平幅煮漂前处理长车在“飞亚印染”试车成功。中国印染行业协会组织专家测试后发现:同样生产13万米的人造棉产品,新型长车用水量不到原来设备的六分之一。 


“一直以来,印染企业习惯于购买进口设备,但进口设备不能完全解决本土问题。”中国印染行业协会会长陈志华表示,“飞亚印染”主动提出设计理念、改造设备,很好地解决了实际问题。如今,这一新型设备已经为国内众多印染企业应用,成为行业节水的神器。 


攻下这个难题,为“飞亚印染”跃升找到了突破口。改造棉布前处理设备、耗水在线监测回用系统等,一项项设备改造持续推进,节水效益不断显现。最近三年来,公司销售收入以年均20%左右速度增长,但污水排放量却不断下降。今年以来,日均污水排放量3000吨,而三年前为4500吨。 


想方设法让每台设备都节水,“飞亚印染”持续改造设备,不但摘掉了环保“困难户”的帽子,而且成为行业节能的引领者。据悉,正是基于新型长车等一系列创新成果,此次“飞亚印染”向科技部申请研发项目,一举通过专家评审。“这一项目将通过颠覆传统工艺,大幅实现节能减排。”裘建荣信心满




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